Reform of Production Line of Galvanizing by Electricity
摘要 本文介绍了原作业线的概况,电镀线存在的缺陷,改进措施及效果。
关键词 电镀锌 在线热处理 软丝 缩径
1 前言
八钢博业公司制品二分厂原有两条电镀锌生产线,1#走线根数为24根,主要以生产软丝为主,兼顾生产墙板丝。2#专门生产墙板丝。软丝生产需经过退火处理降低强度、提高延伸和反弯。原用井式退火炉,每次生产软丝需把冷拔丝拉至退火炉,然后再把退火后的软丝拉至镀锌工房,中间倒运两次,不仅工艺流程不顺且增加生产成本。
2 原电镀线存在的缺陷
原生产电镀软丝时,由于离线热处理氧化铁皮厚、铁丝通条性能不均匀、抗拉强度上下波动较大和铁丝平直度较差等缺陷。酸洗后铁丝清洗不净,残留酸液对电镀液造成污染,减少镀液的使用时间,由于镀液导电能力低,电流上不去,上锌量经常达不到,且易烧线造成铁丝表面发花质量不合格。原生产线铁丝在行进过程中分布不均匀,经常有铁丝交叉行进易断线。铁丝在行进时上下弯曲次数过多且弯曲度较大,造成铁丝缩径严重且不均匀,给拔丝生产直径的控制带来不便,由于阻力大,在生产较大规格软丝时24线从未穿满过,降低了作业率,收线机电机经常被烧,这些缺陷使生产的软丝产量不高,质量不易控制,经常返工,增加了生产成本。为适应市场经济的需求提高产品质量、增加产量,博业公司决定对1#电镀线进行改造,以增强产品市场竞争力。